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電廠送風(fēng)機(jī)電機(jī)故障案例解析

電廠送風(fēng)機(jī)電機(jī)故障案例解析

2019/5/5 14:28:23

送風(fēng)機(jī)為鍋爐“三大風(fēng)機(jī)”之一,通過空預(yù)器后向爐膛內(nèi)輸送燃燒時(shí)必要的熱空氣,其能否正常工作關(guān)系到鍋爐甚至整臺(tái)機(jī)組的安全運(yùn)行,所以為了保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,能否快速診斷出送風(fēng)機(jī)異常振動(dòng)的原因并給出相應(yīng)的解決方案,對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行有著重要的意義。

1 機(jī)械方面主要故障形式

軸承故障形式。磨損和疲勞剝落是滾動(dòng)軸承的故障形式。軸承滾動(dòng)時(shí),滾道和滾動(dòng)體既相對(duì)滾動(dòng)又承受載荷,在負(fù)荷變化下,在最大剪應(yīng)力處會(huì)形成裂紋,從而擴(kuò)展表面發(fā)生剝落,當(dāng)潤(rùn)滑油中含有微粒金屬粉末時(shí)會(huì)加速表面磨損。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中軸和軸承、軸承座的振動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生激勵(lì),從而傳遞至電機(jī)本體表面。當(dāng)軸承故障時(shí)會(huì)產(chǎn)生突變的沖擊脈沖,從而激發(fā)軸承固有的振動(dòng)頻率(FT/BPO/BPI),這些振動(dòng)頻率是軸承診斷的重要信息。

軸心線不對(duì)中形式。轉(zhuǎn)子不對(duì)中是指兩轉(zhuǎn)子的軸心線與軸承中心線的偏移或傾斜程度。轉(zhuǎn)子也包含聯(lián)軸器,聯(lián)軸器的不對(duì)中分為平行不對(duì)中、角不對(duì)中、復(fù)合不對(duì)中三種情況。平行不對(duì)中振動(dòng)頻率為轉(zhuǎn)子工頻的兩倍,角不對(duì)中使聯(lián)軸器附加一個(gè)彎矩,軸每旋轉(zhuǎn)一周,彎矩作用方向就交替變換一次,因而增加了轉(zhuǎn)子的軸向力,使轉(zhuǎn)子在軸向產(chǎn)生工頻振動(dòng),復(fù)合不對(duì)中為以上兩種方式的綜合,使轉(zhuǎn)子發(fā)生徑向和軸向振動(dòng)。

機(jī)械松動(dòng)。常見機(jī)械松動(dòng)是指電機(jī)底座、臺(tái)板和基礎(chǔ)存在結(jié)構(gòu)松動(dòng),一般表現(xiàn)振動(dòng)頻譜1X分量。還有一種松動(dòng)是由于部件間不合適的配合引起,松動(dòng)部件受非線性影響,產(chǎn)生很多振動(dòng)諧波及分量,如1X,2X,3X...這種松動(dòng)一般由軸承端蓋里軸瓦、過大的軸承間隙引起,這種振動(dòng)的相位不穩(wěn)定,變化范圍也很大,振動(dòng)方向還具有方向性,在松動(dòng)方向上,由于約束力的下降,將引起振動(dòng)幅值的加大。

2 設(shè)備故障診斷

2019年2月1日,精密點(diǎn)檢對(duì)鍋爐設(shè)備進(jìn)行設(shè)備測(cè)試,當(dāng)測(cè)試至送風(fēng)機(jī)發(fā)現(xiàn)異常情況:電機(jī)自由端通頻值垂直向振幅達(dá)到8.35mm/s、水平達(dá)到4.25mm/s,嚴(yán)重超過危急值,且對(duì)比前幾次測(cè)試幅值明顯升高(圖1)。站立風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)平臺(tái),除現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境背景噪音外還能感受到明顯的“節(jié)拍振動(dòng)”;其次,在振動(dòng)圖譜低頻范圍分析中發(fā)現(xiàn)電機(jī)自由端垂直方向存在1X分量外還存在2X,特別是3X分量達(dá)6.77mm/s及高頻段豐富的諧波,在解調(diào)譜水平向也有底噪抬高的現(xiàn)象。在振動(dòng)圖譜和解調(diào)譜中并沒有出軸承故障頻率(FT.BPI.BPO)如圖2。

使用超聲波檢測(cè)儀進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集及分析:從波形圖中可看出,電機(jī)自由端出現(xiàn)較多不規(guī)則沖擊信號(hào)且幅值較高,最高達(dá)100dB,與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)下的噪聲信號(hào)相比較大(信噪比),現(xiàn)場(chǎng)聲音有異常變化,存在問題。靜態(tài)趨勢(shì)圖中RMS值為21.3,MaxRMS值為42.2,按照8dB、16dB、24dB3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則判斷其趨勢(shì)變化(圖3)。據(jù)此,初步判斷對(duì)轉(zhuǎn)子動(dòng)態(tài)力的非線性影響,因而產(chǎn)生的許多振動(dòng)諧波分量,圖譜中并沒有軸承故障頻率,因此判斷為軸承端蓋之間松動(dòng)或者軸承間隙過大,這種松動(dòng)相位不穩(wěn)定變化范圍大并具有方向性,在松動(dòng)垂直方向上,由于約束力下降,引起的振動(dòng)幅值會(huì)進(jìn)一步加大,所以在現(xiàn)場(chǎng)平臺(tái)上能明顯感受到節(jié)拍振動(dòng)。

3 故障處理及效果檢驗(yàn)

故障處理。2月1日檢修人員對(duì)電機(jī)進(jìn)行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)其自由端蓋內(nèi)徑與軸承結(jié)合面嚴(yán)重磨損“跑圈”現(xiàn)象,F(xiàn)AG軸承外徑有明顯的高溫電灼麻點(diǎn)。典型C類機(jī)械松動(dòng)引起的振動(dòng)。建議改善方案:電機(jī)端蓋尺寸測(cè)量超標(biāo)進(jìn)行修理(噴涂或配內(nèi)軸套),軸承外圓與軸承座孔的配合采用基軸制。FAG進(jìn)口軸承座孔與軸承外座圈采用j6、j7配合。這樣不旋轉(zhuǎn)座圈就有可能產(chǎn)生微小的爬動(dòng),而使座圈與滾動(dòng)體的接觸面不斷更換,座圈滾道磨損均勻。同時(shí)也可以消除軸因熱伸長(zhǎng)而使FAG進(jìn)口軸承中滾動(dòng)體發(fā)生軸向卡煞的現(xiàn)象。

效果檢驗(yàn)。2月2日檢修人員對(duì)電機(jī)完成故障處理后,精密點(diǎn)檢人員采用CX10振動(dòng)分析儀對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了振動(dòng)、超聲數(shù)據(jù)復(fù)測(cè),在振動(dòng)圖譜中通頻值明顯下降至2.2mm/s,解調(diào)圖譜分析中頻率幅值已大大降低,出現(xiàn)1X及分量諧波也有一定幅值的降低,特別是相比故障前3倍頻的幅值更是下降至1.0mm/s,水平向底噪也同步明顯下降。藍(lán)色曲線分別為檢修后2月2日,紅色的曲線則為檢修前的2月1日(圖5)。

4 結(jié)束語 

研究對(duì)故障的診斷方法包括常見的故障以及振動(dòng)機(jī)理是有必要的。本次送風(fēng)機(jī)電機(jī)故障是精密點(diǎn)檢實(shí)施以來比較典型的案例,而通過CX10和超聲測(cè)試及分析已經(jīng)明顯看到了設(shè)備存在的嚴(yán)重故障,解體后也完全驗(yàn)證了精密點(diǎn)檢的相關(guān)診斷和分析,可清楚看到精密點(diǎn)檢在故障診斷方面較傳統(tǒng)方法具有的突出優(yōu)勢(shì)。因此對(duì)其認(rèn)真分析,很大程度上決定了對(duì)設(shè)備故障診斷的成敗。

參考文獻(xiàn)

[1]《設(shè)備故障診斷實(shí)用技術(shù)》-楊國(guó)安

[2]《設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)與診斷技術(shù)》-賈民平

(此專文摘自《電力設(shè)備管理》雜志文庫,專文主創(chuàng):華電江蘇分公司望亭發(fā)電分公司  高 平)

來源:互聯(lián)網(wǎng)

審核編輯(
王靜
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