304熱等靜壓機程控系統(tǒng)改造
2006/3/3 16:55:00
摘要: 本文以一臺熱等靜壓機的控制系統(tǒng)為實例,通過分析原控制系統(tǒng)的構(gòu)成和各部分的功能,給出了其改造或替代方案。 關(guān)鍵詞:PLC;KP1000;溫控儀;觸摸屏 Abstrcat: This article take one themo-equivalence static pressure machine control system as the example, through analyzes the constitution on original control system and each part of functions, produced its transformation or the substitution plan. Keywords: PLC;KP1000;Thermal control instrument;Touchable screen 0 概述 自貢硬質(zhì)合金有限責任公司(以下簡稱自硬公司)耐磨零件分廠304熱等靜壓機是一套八十年代中期由國外引進的設(shè)備,其控制系統(tǒng)由ASEA MP-020可編程控制器(含擴展單元兩套)、802KB溫度編程器、407數(shù)字式溫度控制器、帶4個設(shè)定點的B-2型壓力測量系統(tǒng)、ASEA YQNA可控柜觸發(fā)單元以及Honeywell 131型記錄儀構(gòu)成。 該系統(tǒng)因使用時間過長,其溫控儀表、PLC、壓力檢測部分相繼出現(xiàn)故障。改造前,該系統(tǒng)已無法正常自動運行,只能靠人工手動控制完成加工作業(yè)。這樣,不但增加了操作工的勞動強度,同時,頂錘產(chǎn)品的加工質(zhì)量也無法得到保證。 為進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量及勞動生產(chǎn)率,保證正常生產(chǎn),公司要求在盡可能少的資金投入下,全面恢復(fù)原有控制系統(tǒng)的所有功能。 1 程控系統(tǒng)改造方案 原控制系統(tǒng)的所有功能均集中在S1~S3三個控制柜上。為節(jié)約資金,減少不必要的投入,本次改造將原系統(tǒng)中運行較為穩(wěn)定的電源柜S1,加熱功率控制柜S2予以保留,對S3控制柜進行重新設(shè)計,并引入了觸摸屏操作界面,使現(xiàn)場工藝及操作更加直觀、簡單。 控制系統(tǒng)框圖如圖1所示:
圖1 控制系統(tǒng)框圖 1.1 PLC控制部分 由于設(shè)備的最高工作壓力達到了70MPa,屬于高壓容器,加工工藝對安全性要求極高,現(xiàn)場的各種監(jiān)視信號和報警信號較多。PLC除接受控制盤按鈕、開關(guān)、溫控儀信號、壓力信號外,還將處理結(jié)果輸出給各種電磁閥、繼電器、指示燈、報警器等執(zhí)行元件。同時,PLC還必須與觸摸屏通訊,將各種狀態(tài)信息轉(zhuǎn)送到觸摸屏。 為保證系統(tǒng)的安全性及高可靠性,采用兩臺三菱FX2N-128MR和一臺三菱FX2N-48MR代替原有的PLC。三菱FX2N系列PLC是目前較流行的主流產(chǎn)品,該產(chǎn)品可靠性高,質(zhì)量穩(wěn)定,編程在Windows環(huán)境下進行,方便且易于維護。 1.1. 1 FX2N-128MR的主要技術(shù)參數(shù): 基本單元:64點輸入/64點繼電器輸出; 編程語言:邏輯梯形圖和指令清單(使用步進梯形圖能生成SFC類型程序); 存儲器容量:8000步內(nèi)置(使用附加寄存器盒可擴展到16000步); 指令數(shù)量:順序指令27條,步進指令2條,應(yīng)用指令128條; 運算處理速度:基本指令0.08μS,應(yīng)用指令1.52至幾百μS。 FX2N-48MR的技術(shù)參數(shù)與FX2N-128MR大致相同,只在輸入輸出點數(shù)上稍有不同。 1.1. 2與原 PLC有關(guān)的輸入、輸出改動情況: ?、艦榕浜蠝乜貎x表的工作,新增“啟動/停止”按鈕一個。當其閉合時,PLC接收上升沿觸發(fā)輸入,發(fā)出一輸出信號給KP1000溫控儀啟動程序執(zhí)行。當其斷開時作定值溫度運行。增加“復(fù)位”按鈕一個(常開),按下后清除當前程序,增加“步進”按鈕一個(常開),按下后跳至下一個程序段運行。 ⑵取消原來的兩個報警控制器及24V、220V配電,同時PLC所對應(yīng)的報警輸出線拆除。 ?、且何豢刂破鞲臑橹苯訉L常閉接點接入PLC。 ?、葓缶髦苯佑蒔LC輸出控制(編程),增加報警解除按鈕(常開)、報警測試按鈕(常開)各一個。 ?、衫鋮s水泵熱繼電器常開報警接點直接進PLC。 ?、蔖LC用兩個輸入點接收溫控器輸出的開關(guān)量信號: “溫度400℃”狀態(tài)信號。當溫度<400℃時,輸出該開關(guān)信號; “保溫完成”(或進入保溫)狀態(tài)信號:當開始進入某段保溫程序(或當某段保溫程序完成而轉(zhuǎn)入下一段程序時,輸出該開關(guān)信號。 ?、巳∠到y(tǒng)的“手動/自動“按鈕上的三個接點(AUT-1、AUT-2、AUT-3)及相應(yīng)的溫控器外部使能開關(guān)輸入。 ⑻將三臺溫控器的HH輸出接點與記錄儀的高溫記錄輸出接點并聯(lián)(均為常開),然后送至PLC作保護控制。 ?、陀捎谖茨苡嗁彽綆鍌€設(shè)定值輸出的壓力控制器,故當測量值>100MPa,產(chǎn)生兩個動作: 繼電器常閉接點斷開,模擬>100MPa的動作。 繼電器常開接點閉合,模擬>105MPa的動作。 1.2溫控部分 用先進的人工自智能調(diào)節(jié)儀KP1000代替407控制器、802SP編程器和802KB控制器,實現(xiàn)溫控過程的全自動化為滿足爐溫加熱均勻,采用了三套大華-千野的KP1000溫控儀,用三個溫度傳感器對三個不同位置的測溫點進行監(jiān)測。該儀表內(nèi)含微處理器,具有智能PID多段控制及PID參數(shù)自整定功能??筛鶕?jù)設(shè)定的參數(shù)、曲線,自動跟蹤加熱過程,調(diào)整加熱功率,因而能很好完成工件加熱過程。通過對設(shè)定參數(shù)的調(diào)整,能較好地保證加熱的一致性。每臺溫控儀均有自檢、斷偶保護功能,也可設(shè)置上限報警。 其控制原理框圖如圖2所示:
圖2 溫控系統(tǒng)原理圖 1.3觸摸屏部分 觸摸屏又名智能操作面板,是專為PLC而設(shè)計的互動式工作站,自帶微處理器芯片和一定的存儲空間,具備與各品牌的PLC通訊的能力,可實現(xiàn)對PLC內(nèi)部接點的完全監(jiān)控。 本次改造采用Digital PRO-face觸摸屏,觸摸屏交互式介面的開發(fā)是基于GP-PRO/PB III for Windows。 其程序流程框圖見圖3
圖3 觸摸屏程序流程圖 觸摸屏各模塊介面功能簡介: 1.3.1啟動介面: 顯示版權(quán)信息。 1.3.2主菜單: 供操作者選擇各功能畫面。 1.3.3自動: 以直觀的工藝流程圖方式,顯示自動操作方式下的各管道、閥門、電機、等靜壓機的工作狀態(tài)。 1.3.4手動: 顯示自動操作方式下的各管道、閥門、電機、等靜壓機的工作狀態(tài)。 1.3.5歷史報警: 以表格的方式,按時間順序列出所發(fā)生的報警事件。 1.3.6報警提示: 替代原系統(tǒng)報警指示器上的的18個報警指示燈,將其移到觸摸屏上顯示。 1.3.7時間設(shè)置: 設(shè)置充氣平衡延時時間、回氣平衡延時時間、排氣延時時間以及高溫保溫時間。 1.3.8密碼輸入: 輸入手動狀態(tài)下允許操作的畫面解鎖密碼,以防誤操作的發(fā)生。 1.3.9操作按鍵: 將原控制系統(tǒng)S2控制柜上的12個閥門操作按鈕以程序通訊的方式并聯(lián)到觸摸屏上顯示并可直接操作閥門。 1.3.10操作幫助: 將工藝流程及操作步驟以文字方式詳細表述在觸摸屏上,以備查詢參考。 1.4記錄儀部分: 本系統(tǒng)用DX204無紙記錄儀取代原走紙記錄儀。該記錄儀具有多通道輸入及超限報警開關(guān)量輸出功能,它接收三個加熱溫度傳感器的mv信號和一個壓力信號,并可實時顯示記錄加熱曲線和數(shù)值??杀4嫒齻€區(qū)的加熱歷史數(shù)據(jù),無需后背電池,停電數(shù)據(jù)不丟失。如有必要,數(shù)據(jù)還可以以太網(wǎng)或1.44MB軟磁盤的方式進行數(shù)據(jù)的通訊和輸出。 1.5壓力、真空控制部分: 取消了BoFros壓力顯示控制儀,用上潤WPC804壓力顯示控制儀與壓力傳感器進行替代。真空測量改用國產(chǎn)REBORN-ZDF52電阻真空計,帶兩路設(shè)定接點輸出,提供100Pa真空度信號。原系統(tǒng)采用壓力開關(guān)提供大氣壓信號,本次改造用真空開關(guān)提供大氣壓信號,并將該信號引入中間繼電器進行硬件保護。 1.6其他組成部分 氣動系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)及框架移動、缸蓋起降等均有PLC完成控制。其中的真空度監(jiān)測、水流壓力檢測等開關(guān)量,直接返回給PLC進行處理。 2改造后系統(tǒng)具備的功能 2.1監(jiān)控功能: 以三臺KP1000智能多段式PID溫控儀對三路溫度進行采樣、顯示、控制。 2.2控制功能: 控制功能的主要執(zhí)行單元為三菱PLC,完成整個加工工藝工程,如:手動/自動轉(zhuǎn)換、真空循環(huán)、排氣、啟動泵、增壓、減壓、加熱等功能。 2.3報警功能: 因系統(tǒng)長期處于高溫高壓的工作條件下,系統(tǒng)的安全是一個非常重要的因素、本系統(tǒng)可將各種溫度、壓力、真空度的越限和其他異常情況通過聲光信號及時報告給操作者,以便操作者作出及時處理。 2.4觸摸屏顯示操作功能: 該功能為新增設(shè)計。因觸摸屏介面友好,操作方便,同時可動態(tài)直觀地顯示各執(zhí)行器件的工作狀況,給操作者帶來極大方便??芍苯舆M行設(shè)備的啟動、狀態(tài)指示、報警記錄等。 3改造效果 改造后運行至今未出現(xiàn)故障,且溫控部分效果比原系統(tǒng)有很大的提高,在低溫及高溫段均有不俗的表現(xiàn)。特別是在高溫段三帶溫度均勻一致,穩(wěn)態(tài)下誤差不超過±3℃,解決了改造前溫度波動大的難題。 改造后故障率明顯降低,發(fā)生故障時查找方便,修改工藝參數(shù)直觀、簡單,操作簡便,各項性能指標均達到或超過原設(shè)計要求。 4 結(jié)束語 利用PLC豐富靈活的邏輯控制功能,配合觸摸屏、智能溫度控制儀表及HMI人機界面軟件,對傳統(tǒng)的熱等靜壓程控系統(tǒng)進行改造,不僅具有投資省、見效快的特點,同時,在系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性及運行保障維護方面均有不俗的表現(xiàn)。是一套適合我公司生產(chǎn)實際的改造方案,并對其他類似系統(tǒng)的改造具有借鑒意義。 參考文獻: [1] 三菱MELSEC-F系列(FX0---FX2NC)可編程控制器 編程手冊 [2] KP1000說明書 上海大華千野公司 [3] 304熱等靜壓使用說明 ASEA公司 [4] Pro-face Gp-PRO/PBIII




提交
查看更多評論
其他資訊
球磨機研磨時間控制系統(tǒng)的實現(xiàn)
304熱等靜壓機程控系統(tǒng)改造(新)
臥式真空爐計算機自動控溫研制
82CNC數(shù)控銑床PC主機軟硬件升級改造的探討